經(jīng)過(guò)一年多不斷的修改,2600T擠壓機(jī)熱剪故障率逐漸下降,由原來(lái)運(yùn)行初期的每月15-30多小時(shí),減少到現(xiàn)在基本不會(huì)超過(guò)1小時(shí),在節(jié)約維修時(shí)間的同時(shí),也創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
由于2600T熱剪存在著多次設(shè)計(jì)缺陷,投產(chǎn)之初就故障不斷,成為制約擠壓機(jī)穩(wěn)步生產(chǎn)的瓶頸,加工設(shè)備部利用一切可利用的時(shí)間,將故障化整為零,從兩方面入手:一方面加大對(duì)該設(shè)備的巡視和維修力量,一方面結(jié)合機(jī)電液三部分力量,利用各種月檢、年檢時(shí)間進(jìn)行改造。
改造過(guò)程中,技術(shù)人員充分吸收3600T擠壓機(jī)的先進(jìn)技術(shù),對(duì)熱剪的運(yùn)錠小車,底板、動(dòng)塊、回送和彈出缸、承托缸、程序等多個(gè)方面進(jìn)行改造或重新設(shè)計(jì),更首次運(yùn)用先進(jìn)的SKF自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)做到了每個(gè)點(diǎn)的精密潤(rùn)滑,考慮到安全操作因素制作了跨越運(yùn)錠小車的過(guò)道和欄桿,改造后的熱剪運(yùn)行平穩(wěn),性能可靠,成為2600T擠壓機(jī)中故障率最低的部分。